西北油田:一個(gè)小創(chuàng)新 降本逾百萬(wàn)
2018-01-24 作者:潤(rùn)滑油情報(bào)網(wǎng) 來(lái)源:
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),西北油田采油三廠(chǎng)年均因光桿腐蝕、偏磨、彎曲變形等原因進(jìn)行更換光桿作業(yè)約30井次,全年累計(jì)施工費(fèi)用約15萬(wàn)元。同時(shí),預(yù)計(jì)全年更換光桿施工累計(jì)影響產(chǎn)時(shí)1950小時(shí),嚴(yán)重降低了生產(chǎn)效率,并存在井控作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此,該廠(chǎng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘查,認(rèn)真分析,決定研制“不壓井更換光桿裝置”,解決生產(chǎn)難題。經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,提出了嘗試改進(jìn)原有井口結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)將光桿接箍上提至21MPa防噴器以上盤(pán)根盒以下的空腔部位,關(guān)閉雙閘板防噴器半封,泄壓后進(jìn)行更換光桿作業(yè)。
但是,由于光桿節(jié)箍不能上提至防噴器以上,導(dǎo)致不能直接關(guān)閉半封進(jìn)行更換光桿施工,給創(chuàng)新工作帶來(lái)了困難。技術(shù)人員深入現(xiàn)場(chǎng)6次,反復(fù)研究解決方案。他們把高壓防噴盒下端連接的調(diào)偏套內(nèi)徑增大,取消二級(jí)密封裝置,更換短節(jié),并在原有盤(pán)根上端加裝塔形盤(pán)根,增強(qiáng)密封性能。還在短節(jié)處加裝泄壓考克,增加安全系數(shù)。最后終于突破瓶頸,研制出了“不壓井更換光桿裝置”技改產(chǎn)品。
不壓井更換光桿裝置在TP8CH井檢泵現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn),關(guān)閉21MPa雙閘板防噴器完成更換光桿,技改裝置試驗(yàn)取得成功。目前該裝置已在TK849CH等5口井應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)磕碰光桿、無(wú)刺漏等現(xiàn)象,同時(shí)滿(mǎn)足了直接關(guān)閉21MPa雙閘板防噴器進(jìn)行更換光桿作業(yè)。
該技改項(xiàng)目投資價(jià)格約1000元/套,單井節(jié)約生產(chǎn)時(shí)間65小時(shí),平均單井增油21.6噸。按照目前油價(jià)60美元/桶計(jì)算,單井產(chǎn)油效益增加5.1萬(wàn)元。目前采油三廠(chǎng)已成功應(yīng)用5井次,累計(jì)創(chuàng)效25萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年應(yīng)用20井次,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益逾100萬(wàn)元。
同時(shí),該技改革新項(xiàng)目減少了壓井作業(yè)環(huán)節(jié),避免了壓井造成的環(huán)境污染。還減少了勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約人工成本,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),保障了油氣生產(chǎn)高效運(yùn)行。
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